钢丝胶带斗式提升机(钢丝胶带提升机使用中出现的问题及优化措施)

钢丝胶带斗式提升机

1 基本情况
  我公司2号线生料入库钢丝胶带斗式提升机规格型号为N-TGD1 000×66 400mm,输送能力:正常550t/h,最大 600t/h,设计要求物料温度:80~120℃。自2007年7月投产,2009年9月余热发电投入并网发电,现将该提升机使用过程中存在的问题及优化措施进行简要介绍。
2 存在问题
  1)由于窑尾锅炉回灰系统没有设置储料仓,锅炉清理下来的物料温度高达180℃左右,由两台FU410拉链机输送,进入生料磨磨尾拉链机,和出磨斜槽物料混合后一起进入钢丝胶带提升机。当均化库库满或者生料磨需要检修而停磨后,仅有锅炉清理下来的高温物料,没有经过冷却,直接进入钢丝胶带提升机。长期的高温物料侵蚀,导致胶带老化加剧,钢丝外露,平均每一年半就要更换一条钢丝胶带,不仅影响生产,而且增加成本。
  2)胶带的一侧料斗螺栓,在每次库满停机检查均发现有断裂现象,更换螺栓最多时达到80多套。
  3)钢丝胶带运行过程中存在跑偏现象,严重时剐蹭壳体。
  4)尾部轴承密封容易损坏,导致轴承使用寿命短,每年都要更换。
3 优化措施
  1)受鳍片式散热器启发,在FU拉链机两侧壳体每隔50mm处竖直焊接3mm厚的钢板(必须满焊),利用风冷散热原理,扩大与空气的接触面积,加速热量的扩散。
  2)在拉链机入提升机下料溜子位置,新增加一台鼓风机(功率1.1kW),掺入冷风。由于提升机处于上部溜管与均化库相连,整体处于负压状态,不会产生正压。
  3)针对料斗一侧螺栓容易断裂现象,分析原因是物料下料点稍微偏向一侧。后在入斗式提升机溜子一侧加焊折流板,适当改变物料方向,使物料在进入提升机时分布均匀。
  4)对于提升机跑偏现象,分析认为是头部敷胶瓦磨损所致。在不更换敷胶瓦的前提下,对头部滚筒敷胶瓦面用手动砂轮机适当打磨并修复成中部微鼓形,以便使胶带在运行时通过自动纠偏回到中部。
  5)尾部采用整体内置式轴承座,轴承座采用耐高温氟胶油封(耐温可达250℃) 和整体式密封盖板,使密封效果更优越,使用寿命更长,维护量更小。
4 使用效果
  通过一系列的优化措施,窑尾锅炉回灰温度由180℃降低至100℃左右,钢丝胶带使用寿命由过去的一年半延长到两年至两年半,料斗螺栓再没有发生断裂现象,胶带运行可靠稳定,尾部轴承使用寿命达到3年以上。优化措施达到了预期目的,效果明显。
(作者:李金红1,黄元太2,赵喜军2,栾江涛2,李学信2
作者单位:1.中国联合水泥集团 河南运营管理区;2.中国联合水泥 南阳分公司)

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